1、前言
莱芜矿业有限公司选矿厂建于七十年代,年处理原矿能力为40万t,为中型选矿厂。选矿工艺设备均为七十年代设计制造的。随着生产规模的逐年扩大和选矿技术的不断发展,老工艺设备不能适应发展的需要。因此,自1998年以来对老工艺设备不断进行改造,大筒径磁选机的应用成功,给选矿的生产经营增加了经济效益,同时,进一步促进了选矿生产技术的发展和提高。
2、现状分析
2.1、设备方面
由于近几年选矿生产任务的加大,原矿处理能力由原来的40万t/a,提高到现在的50万t/a。磨机台时处理量由原来的28t/h提高到38t/h,再加上工艺中细筛的返回量,原一段粗选磁选机φ750mm×1800mm的处理能力远远不能满足选矿生产需要,随之暴露出很多问题,给正常生产带来较大困难。主机问题有:①设备老化,处理能力低;②分选指标差,尾矿品位高,回收率低。③经常溢矿,影响了车间的文明生产,增加了工人的劳动强度;④电机负荷大,电机烧坏事故频繁,造成停车时间长,严重影响生产任务的完成。因此,改造一段粗选,提高其处理能力,改善作业条件和选别指标,是一项十分迫切的任务。
2.2、磁选工艺流程
莱芜矿业有限公司选厂磁选工艺流程为三段磁选,细筛自循环(二个系列)。磁选后的尾矿进入浮选,浮选尾矿进总尾磁选机,总尾磁选后的精矿进二段分级旋流器,旋流器的溢流给入一段磁选机,旋流器的沉砂,返回二段球磨机再磨,见附图。
为了进一步探明一段磁选机作业情况,进行了工艺流程考查,考查结果:台时处理量为47.15t/h;尾矿品位为22.70%;作业回收率为88.95%。从以上考查数据来看,充分证实了前面所分析的问题是客观存在的。
鉴于上述情况,提出了对一段磁选作业进行技术改造。在做了大量基础工作的前提下,提出了采用φ1050mm×2400新型大筒径永磁磁选机,取代原小筒径φ750mm×1800mm旧式磁选机的初步方案。大筒径的优点是:处理能力大,磁系结构先进,能较大程度改善作业指标,是较理想的粗选设备的**。
3、验证
为了保证新设备完全满足现场生产的需要,对φ1050mm×2400mm磁选机的生产能力进行了验证。通过验证,该磁选机的处理能力完全能满足当前或今后一个时期的需要。φ1050mm×2400mm永磁磁选机技术性能见表1。
4、应用效果
4.1、选别作业指标对比
4.1.1、一段磁选作业改造前后对比,见表2。
从表中可以看出,在给矿条件基本相同的情况下,φ1050mm×2400mm永磁机的选别效果,明显好于φ750mm×1800永磁机,尾矿品位降低7.28%,回收率提高4.18%。另外,一段作业环境得到很大改观,作业负荷大大减轻,电机损坏次数为零(到目前为止),彻底杜绝了漾矿现象,同时对全工艺流程作业的改善发挥了重大作用。
4.1.2、工艺设备改造前后技术经济指标对比
工艺设备改造前后技术经济指标对比,见表3。
从表3可以看出,由于一段磁选作业的改造,对整个选矿工艺流程的作业产生了良好的效果,尾矿品位平均下降2.98%,回收率提高1.09%,球磨机处理能力有了很大的提高,保证了生产任务的完成。总之,大筒径永磁磁选机在粗选作业的应用是成功的,解决了选矿生产急需要解决的难题。
4.2、年经济效益
本次技改总投资35万元,投资折旧3.5万元(折旧率10%),改造后新增产值104万元,年创效益65.5万元/a。
5、结束语
(1)φ1050永磁磁选机在粗选作业产生的效果显著,较好地发挥了该设备的性能和作用,对提高产量,改善作业指标,提高选矿效益起到了重要作用。
(2)虽然大筒径磁选机的取得了成功,但是,不几回本身还是工艺上都还存在着不足,有待售后进一步完善和改进。